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PERC電池EL明暗膜分析(實用版,推薦收藏)


 尖端說明 淺色和深色膠片


目前摻鎵晶圓已經普及,但單晶PERC電池EL的明暗仍是行業難題,且電池端基本無法梳理,組件端往往伴隨多次返修,嚴重影響其利潤。 通過我遇到的眾多案例,小編通過5M1E分析方法整理出了以下明暗片異常案例。 下面我們就來一一分析一下明暗膜的具體原因及解決辦法,歡迎討論。


 1、片間明暗:

 1.1 字符串類型明暗

 1.2色散微光型明暗

 1.3 色散嚴重程度類型明暗

 1.4 兩側明暗

 1.5片棋盤明暗

 2、影片中的光影:

 2.1 焊接型板材的明暗

 2.2 平行主柵極黑邊1(可測EL)

 2.3 平行主柵極黑邊2(EL檢測不到)

 2.4 平行主柵極黑邊3(EL檢測不到)

 2.5 平行主柵極黑邊4(EL檢測不到)

 2.6 垂直主網格黑邊


1.1 明暗串(如下圖)

圖片

原因分析:這種明暗比較集中,一般針對電池廠的整包或者組件廠的效率,一般集中在切線的情況;

解決方案:電池端檢查內部零件或下線包裝,組件端在同一檔位規定送料要求。


1.2 分散型微光明暗(如下圖)

圖片

原因分析:造成這種明暗的原因有兩個,一是效率混合,二是對應的矽片電阻率低或不集中;

效率混合主要是電池端手動釋放盒漏液造成的; 電池端分選設備效率異常導致Bin箱內混雜; 元件端人員返修,撿錯電芯;

電阻率低或不集中主要通過實驗驗證,電阻率越低,明暗差異越明顯(如右圖);

改進措施:加強對電池端組件端取片人員的培訓,檢查電池設備是否異常,卡控來料電阻率。


1.3 分散嚴重明暗(如下圖)

圖片

原因分析:此異常明暗差異較大,無故障短路,主要懷疑元件端部劃片異常(需進一步排查); 二次懷疑電池端部人為混入B級等異常件;

 改進措施:模組端和電池端需要進一步分析驗證。


1.4 兩側明暗

圖片

原因分析:電池搭接部擊穿短路或電池被切斷損壞故障(EL外加電流流向按電阻小的地方傳輸,左右為並聯電路,電池搭接部擊穿短路或損壞,導致電池失效時,電阻值減小,兩側電阻大小不同,優先選擇電阻值面積小的,造成左右兩側明暗差異) ;

 解決方法:更換發黑區域的電池;

注意:發黑的電池觀察是否有切割破損或對應位置的焊帶是否搭接、短路;

對策:若焊帶重疊,調整焊機夾具,更換或調整相應參數; 調整相應的切割參數,控制切割深度和熱影響區,避免切割損傷。


1.5 切片棋盤明暗

圖片

 原因分析:

組分混合包裝,劃片一體機出現2片狀態,離線劃片機出現1片狀態; (離線劃片機兩側送料,左右交叉放料效果如圖2;劃片焊縫兩側整片送料,整片切割效果是圖1); 該異常必須是整個數據包的近似數量。

切割損壞(無損切割尚未普及,切割損壞不可避免,當切割或熱影響區域嚴重超標並導致電池損壞時,就會出現這種異常,並且會定期發生)

 解決方法:

混料:圖1判斷模組切割異常,圖2檢查內部零件是否有文件或下片包裝,組件端規格同齒輪的送料要求;

切割損傷:相應調整切割參數,二維觀察劃片效果; 或者更換無損切割機。

 注:混合產生的異常電池數量必須與整包數量相近。


2.1焊接型板材淺色和深色

圖片

原因分析:縱梁焊機異常停機時間長,燈箱溫度下降,屬於低溫引起的單偶件;

改進措施:焊機長時間停滯後,進行焊前預熱,升溫至溫度標準。


2.2 並聯主柵極黑邊1(如下圖,單片EL可測)


圖片

 原因分析:電池端背面鈍化異常;

 改進措施:增加背鋁濕重。


2.3 並聯主柵極黑邊2(如下圖,單片EL無法測量)

圖片

 原因分析:背鋁與背銀圈偏移;

改進措施:監控背鋁與背桿的偏移量; 在設計中添加蜈蚣腳; 增加背面電極寬度。


2.4 平行主柵黑邊3(如下圖,EL無法測量)

圖片

原因分析:電池修復黑邊,正面暗處套印不良,亮處套印正常; 拿正面套印不良驗證,確實有明暗;

 改進措施:正面套印卡控制,搭接<50%立即調整。


2.5 平行主柵黑邊4(如下圖,EL無法測量)

圖片

原因分析:燒結爐內外溫差較大,導致工藝匹配不正常,外部高溫燒導致半邊發黑

 改進措施:設備側改進,內外溫差控制在10℃以內。


2.6 垂直主網格的黑邊

圖片

 原因分析:圖紙設計問題(魚叉尾預留過長導致);

 改進措施:修改相應的設計圖紙。

 說明

 other

造成EL亮暗的原因有很多,除了上述情況外,還有同檔位開啟壓力過分、元件紅外串焊衰減等有關的情況,還有與芯片明暗方面的鈍化,如ALD水印、Maya頭封等,歡迎積極討論。


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